【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
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期望職能職位: |
生產廠長 |
期望工作地點: |
廣東省 |
期望月薪: |
面議 |
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【工作經驗】 |
| | 2007年6月-2009年7月: | 美億制衣(廣州)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 美億制衣(廣州)有限公司 | 職 位: | 生產經理 | 工作描述: | 1.全面負責工廠生產運營體系的管理及生產運營制度的維護與完善,(包括生產的計劃、組織與控制,物流管理,物料利用控制,生產車間的品質、產量、交期、安全、成本及人員管理,設備管理,標準工時、單價的制定與維護,以及產品報價);所管理的部門有:生產計劃部、生產部、IE部、機修部、QC部、物流中心及倉庫; 2.與顧問公司協作推行精益生產,包括持斷改善、生產線設計、物流設計、JIT與單扎流、5S和目視管理、快速轉款、作業標準化、員工激勵機制、員工培訓、設備維護及保養等,取得了以下成績: 1)車縫疵點率由13%降至6%,車縫生產效率由50%提升至65%,增收52萬元/月; 2)在制品減少67%,生產周期(裁床至包裝)由6天縮短至2天,產品準時出貨率達99%; 3)非車位人數減少40人,節約人力成本6萬元/月; 4)車縫工時減少8%,節約成本6萬元/月; 5)原材料庫存減少20%,物料損耗由4%降至2%; | |
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| | 2005年5月-2007年6月: | 中山益達服裝有限公司(晶苑集團) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 中山益達服裝有限公司(晶苑集團) | 職 位: | IE經理 | 工作描述: | 1.創立并擴充了公司的IE部門; 2.通過對公司生產運營體系、生產運作流程及生產線(單扎流)的設計、檢討與完善,員工計件工資系統的推行,以及進行各項現場改善(作業標準化、生產線平衡、品質改善等),使公司生產效率在兩年時間內由30%提升至80%,在制品同比減少77%,生產周期(從裁床到包裝)由13天縮短至3天;車縫疵點率由20%降至5%; 3.通過GSD系統(標準工時、單價制定與維護系統)的導入,以及作業標準化的推行,使車縫總工時減少了10%,節約人工成本15萬元/月; 4.對各級生產管理人員及各部門管理人員進行450人.時的IE培訓,以及對車縫工人進行了約2500人.時的標準工時及標準作業培訓; 5.負責每月生產數據的分析與檢討,提出改善意見,并向公司管理層及集團管理層報告; 6.協助總經理制定、檢討以及修訂公司年度/季度/月度生產規劃,以及人、機、物等資源需求計劃,并跟進實施; 在公司成立之初加入,全面參與了公司在兩年時間內由300人發展到1800人;產量從8萬件/月提升至60萬件/月的發展過程; | |
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| | 2001年7月-2005年5月: | (聯泰)捷進制衣廠 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | (聯泰)捷進制衣廠 | 職 位: | 生產經理 | 工作描述: | 1.全面負責一個車縫車間(車、燙、包)的品質、產量、交期、成本、安全及人員管理; 2.深入、全面地參與了公司生產系統的改革: 1)通過流程優化,建立、維護、完善生產運營體系及生產運作程序,推行員工計件工資系統,以及進行各項現場改善活動(生產線平衡,品質、物流、物料利用、作業方法改善等),使車縫生產效率由47%提升至68%,疵點率由18%降至5.5%,產品準時出貨率由70%提升至98%,非車縫人員減少15%; 2)通過推行推車系統(單扎流),使在制品減少75%,生產周期(車縫到包裝)由4天縮短至6小時; 3.全面參與公司精益生產的推行活動,與IE部門一起建立了一套較為完善的精益生產運作體制,并建立了6條精益生產示范線(單件流)。 | |
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【教育】 |
1992年9月 - 1995年7月 | 南方冶金學院 | 機械設計與制造 | 機械類(機械/自動化/工業設計) | 專科 | |
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【附加信息】 |
| 自我評價: | 1、 十四年(十二年在著名的集團公司)生產系統相關工作經驗,集優秀的職業素質、豐富的IE與生產運營管理理論及實踐于一身的高級管理人才
2、工作認真、負責、嚴謹,為人公平公正;有強烈的開拓進取精神與團隊合作精神;
3、有良好組織、領導、溝通與協調能力;良好的大局觀,考慮問題系統全面,思維縝密;良好的預算編制與控制能力,成本意識強;優秀的數據分析及解決問題能力;
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【聯系方式】 |